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雙甲車間:余熱增效六百萬 換熱器改造釋放裝置潛能
發布時間:2025-08-13     作者:孫浪       來源:雙甲車間      分享到:

“現在副產的S2蒸汽溫度多少?”

“405攝氏度運行穩定,比以前高了整整10度!”

“蒸汽流量呢?”

“24.5噸每小時,增幅約88%。”

8月13日,在三期裝置中央控制室,雙甲車間副主任張寶利與工藝技術員劉小龍正指著DCS屏幕的兩項運行參數進行交流,屏幕上平穩的曲線背后,是一次精準高效的技術改造——今年7月三期裝置檢修期間,雙甲車間完成了變換工段E7502換熱器及進出口管線的改造,從根本上消除了該換熱器副產S2蒸汽產量低、品質不足的運行瓶頸。

技術人員中控室交流畫面.jpg

該換熱器因原設計應力不足,在高負荷運行下易出現熱應力不均,導致故障頻發,副產蒸汽量長期受限于13噸每小時。隨著三期裝置工藝不斷升級改造、負荷逐步提升,該隱患成了制約產能及效益釋放的“卡脖子”難題。

秉持“用‘賺錢’的思維去‘花錢’”的經營理念,雙甲車間聚焦投入產出最優解提出徹底改造方案加大換熱器進出口管徑降低壓降與局部沖蝕風險,改善流動與傳熱條件換熱器結構由列管式調整為U型管式,換熱面積增加約50%同時有效降低熱應力集中的情況顯著提升了內部結構可靠性

改造成果很快在檢修后的運行中得到驗證——副產S2蒸汽溫度從395攝氏度升至405攝氏度,產量從每小時13噸躍升至24.5噸,經測算全年可新增經濟效益超600萬元。實現低品質蒸汽向高品質蒸汽有效轉化的同時,確保在高負荷工況下高效回收并利用熱能。此外,變換工藝氣進入循環水換熱器前的溫度降低約10攝氏度,有效減輕了循環水系統的換熱負荷,進一步提升了三期裝置系統運行的穩定性和經濟性,真正實現了“熱能高品質轉化、高負荷高效回收,廢熱應收盡收”的目標。

此次技術改造,是陜煤集團“四種經營理念”在集團公司生產一線的精準落地。雙甲車間以一次設備改造實現了蒸汽品質與產量“雙提升”使投資真正轉化為可持續的“潛力股”。